从治废到共生——国能南宁发电“无废工厂”炼成记
日期:2026-01-01 | 作者: 磨矿机
9月,南宁六景工业园区,热浪裹挟着机器轰鸣。一辆辆满载白色泥块的卡车不断驶入国能南宁发电有限公司(以下简称国能南宁公司),车斗里的白泥是制糖、造纸企业厂房出产的悉数过程中发生的废渣。本来的“烫手山芋”,在这里变成了“宝物”——通过高温脱硫反响,终究成为建材行业抢手的石膏晶体。
近来,记者在该公司质料区看到,刚卸货的白泥堆成小山,外表泛着淡淡的灰白色。“这是从周围的造纸厂运来的,每天至少有40车。”国能南宁公司保护部副主任王万明介绍,白泥是制浆过程中发生的碱性固废,碳酸钙含量超90%,但因含硅、铝等杂质,曩昔只能堆积在厂区旮旯,“既占地方,又忧虑下雨污染土壤”。
转过角落,两座巨大的脱硫塔傲然挺立。白泥正通过密封管道被输送至浆液制备体系,在那里与工艺水混合,拌和成密度为1250千克/立方米的乳白色浆液。王万明指着拌和罐说,“白泥的粒度比石灰石细得多,95%的颗粒小于45微米,脱硫活性更高——就像更细的盐更简单溶解,它能更快地‘捉住’烟气里的二氧化硫。”
时刻回溯到2017年,彼时的国能南宁电厂正面对两层压力:传统脱硫依靠石灰石,每年需耗费10万余吨,不只收购本钱高,矿山挖掘还会破坏生态环境;湿式球磨机制浆体系年耗电达数百万度,与“双碳”方针各走各路。而另一边,地方政府与企业正为每天超千吨白泥的处置问题而忧愁——若持续堆存填埋,将要挟土壤和地下水安全。
“能否用白泥代替石灰石?”在政企座谈会上,一个斗胆的主意被提出后,国能南宁公司当即建立专项小组,差遣技能员造访20余家制糖、造纸企业。“咱们检测了上百个样本,发现白泥不只碳酸钙纯度高,并且运送半径小,很合适本地消纳。”国能南宁公司安全环保监察部副主任郭逍回想。
但是,其时国内还没有长时间100%用白泥代替石灰石的先例。为此,国能南宁公司联合华北电力大学组成攻关团队,从全方面剖析白泥理化特性、多工况运转调试优化、晋级改造设备等一系列行动下手,推动技能理论研究与工程实践使用。
通过两年的攻坚克难,2020年12月,两套总投资超1000万元的白泥制浆体系正式投产,单日处理才能达1400吨,刚好满意两台660MW机组的脱硫需求。现在,国能南宁公司每年消纳白泥超10万吨,削减石灰石挖掘约60万吨,节约本金超5500万元。“副产物石膏悉数卖给水泥厂做质料,真实把固废变成了香饽饽。”郭逍说。