世一环境丨黄河流域化肥厂:高压静电湿式除尘器废水排放与资源化
日期:2026-01-22 | 作者: 浓缩机
坐落黄河中游的某大型化肥厂,其合成氨车间选用高压静电湿式除尘器处理工艺尾气。该设备每日发生约150吨高含固量、高盐分的酸性废水(SS 5,000 mg/L,TDS 15,000 mg/L),长时间选用简略沉积后外排农灌渠的方法处理,不只糟蹋水资源,更存在阻塞途径、盐分累积污染土壤的危险,与黄河流域生态维护和高水平质量的开展要求严峻不符。
零排放改造计划:工厂针对废水特性及厂区条件,拟定了“分级处理+深度浓缩+资源化使用”的零排放技能道路:
废水首要进入大流量旋流分离器,快速去除60%以上的粗颗粒粉尘(50μm),大幅减轻后续负荷。
投加石灰乳准确调理pH至中性,并合作专用高分子絮凝剂,在高效弄清池中深度去除细颗粒悬浮物及部分重金属,出水SS降至50mg/L以下。
沉积出水经保安过滤器后进入TMF体系,有用截留剩下微细颗粒,产水SDI3,为后续膜脱盐供给安稳进水。
使用软化及弱酸阳离子交流去除结垢因子后,废水进入专为高盐废水规划的两级HERO体系。一级收回率达85%,二级对一级浓水进一步浓缩,总收回率提升至92%以上,产水水质优秀(TDS500mg/L),直接回用于循环冷却水体系补水。
HERO体系发生的超高含盐浓水(TDS 100,000 mg/L)进入机械蒸汽再压缩(MVR)蒸腾结晶体系。经过操控结晶工艺条件,完成氯化钠与硫酸钠的分质结晶,别离到达工业级副产品规范(NaCl纯度98.5%,Na₂SO₄纯度99%),外售发明经济效益。
彻底消除废水外排,年减排污染物总量(以SS计)超270吨,盐分(以TDS计)超8000吨,显着下降对黄河水环境及周边土壤的潜在危险。
年节省新鲜水取用量约38万吨(按90%运转率计),废水回用率95%,吨氨产品水耗明显下降。
虽初期出资约480万元,但年节省水费及排污费超120万元,副产盐出售收益约80万元/年,静态出资收回期约2.5年。
体系主动化程度高,抗冲击负荷能力强,已接连安稳运转18个月,中心膜元件和蒸腾器功能坚持杰出。
该案例证明,在黄河流域苛刻的环保要求下,针对高难度工业废水(如湿式电除尘废水),经过源头强化预处理、膜技能高效提纯、蒸腾结晶分质资源化的集成工艺,彻底可完成环境效益与经济效益的双赢。其成功经验为流域内甚至全国同类型高盐、高悬浮物工业废水的零排放改造供给了切实可行的技能范本,是执行“四水四定”、推进绿色低碳开展的生动实践。
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