【班组现场】这些“痛点”不再约束出产
日期:2026-01-02 09:56:49 | 作者: 常用浓缩机
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在安徽淮北矿业集团临涣选煤厂出产车间,轰鸣的设备与活动的煤流交织成繁忙的乐章。但是,在这看似顺利的出产链条中,曾隐藏着不少让员工头疼的“痛点”。
在装卸车间,皮带跑偏曾是让机修工最犯难的“老大难”。“皮带一跑偏就洒煤,边际磨损得凶猛,缩短了运用年数的约束,既费料又误工。”机电车间刘建回想道,曩昔处理跑偏,全赖人工拧调偏托辊,往往刚调好这边,那儿又偏了,有时一个班要跑五六趟。
机修班副班长赵凯看在眼里急在心上。他注意到,皮带跑偏时,边际与机架的摩擦力会显着变化。“能不能用传感器‘感知’跑偏?”他带着这个主意,在班组小改小革工作室重复实验。很快,一套“皮带跑偏主动校对体系”诞生了,当传感器感知到皮带边际反常,会当即触发电动调偏设备,主动纠正皮带方位。这套设备投入到正常的运用中后,皮带跑偏故障率下降了90%,每年节约皮带更换费用数万元。
洗煤车间煤泥水处理的“痛点”则藏在浓缩机里。曩昔,煤泥水浓缩全赖经历预算添加絮凝剂和氯化钙,加多了添加本钱,加少了水质不合格,还会影响循环使用。“有时候浓缩机循环水污浊,影响浮精灰分,经常是接连高灰,无法外运。”操作工丁万里说。
副主任赵玄带领团队从“精准给药”下手,在浓缩机进口处安装了流量计量仪和在线浊度仪,经过实时监测煤泥水流量和浓度,主动核算絮凝剂和氯化钾最佳用量,再由计量泵精准投加。“现在药剂用量比曾经减少了15%,上清液浊度稳定在50NTU以下,再也没由于水质问题影响出产。”丁万里笑着说,车间的浓缩机现在清清爽爽,员工的劳动强度显着下降。
这些诞生于出产一线的立异行动,像一把把精准的钥匙,打开了约束出产的“痛点”锁。该厂出产厂长说道: “最了解出产的是一线员工,最有用的技能也往往来自班组。当每个班组都养成‘遇难题就想方法’的习气,立异就成了进步功率的动力。”
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